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  • 求助印染廢水的COD檢測(cè)?。?!

    重鉻酸鉀檢測(cè)COD時(shí),,正如我們所知:葡萄糖按照完全氧化的方程式,可知葡萄糖幾乎可以全部被氧化,,所以稱取0.3g葡萄糖溶于1L水,,COD即 300mg/L。 我現(xiàn)在在做印染廢水的降解,,是實(shí)驗(yàn)室配水,,我選用某單一染料,如 活性紅2,,化學(xué)式C19H10Cl2N6Na2O8S2,,分子量615(分子結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖)。 按照完全被氧化計(jì)算: C19H10Cl2N6Na2O8S2   ~   51/2 O2,,要產(chǎn)生300mg/LCOD的話,,大概需要染料0.23g。放大一些0.25g吧,! 當(dāng)我稱取0.25g染料溶于1L水中時(shí)(估算COD300mg/L),,用重鉻酸鉀檢測(cè)COD只有100左右。 0.3g葡萄糖都有300mg/L,,0.25g染料這么大分子量,,卻沒(méi)有300mg/L的COD。 可是我在別的文獻(xiàn)里,,卻沒(méi)人提到這個(gè)事情,,如下圖的文獻(xiàn)中截圖,論文中卻用很少質(zhì)量的染料(染料濃度94mg/L),,檢測(cè)出144mg/L的COD,。

  • 求救:如何把印染廢水COD降低,?

    各位前輩: 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)急救: 印染廢水,,加入脫色劑后COD不但不減,反而迅速增加至添加前的4-5倍,。請(qǐng)問(wèn)是什么原因,?謝謝!,! 急用,!

  • 印染廠退漿廢水cod太高怎么辦?

    印染廠退漿廢水cod太高怎么辦,?

  • 印染廢水中高COD怎么去除?

    在下正在做關(guān)于印染廢水的中試,,可是在微電解后,,COD的去除效果很不理想。僅從2200降到2000,,經(jīng)生物處理后,,COD仍有600左右。很是苦惱,。哪位幫忙提供些解決辦法,。原水指標(biāo):pH=0.8,色度2500倍,。COD3000,;處理目標(biāo):pH=7左右,色度50倍,,COD100工藝:廢水--調(diào)節(jié)pH值--微電解--混凝--氧化--沉淀--出水現(xiàn)在的困難是COD不達(dá)標(biāo),!謝謝

  • 印染廢水高效脫色和降低COD的方法

    印染廢水高效脫色和降低COD的方法

  • 印染廢水COD高,,咨詢有經(jīng)驗(yàn)大牛

    本帖最后由 千里走單騎 于 2017-6-1 08:03 編輯 大體情況是這樣的:印染廢水,,分散、還原,、活性染料染滌棉布,,其中分散染料占比多一些。污水站設(shè)計(jì)指標(biāo)是2000T/D,,目前日進(jìn)水量大概1800噸左右,,進(jìn)水偏堿性,用硫酸亞鐵調(diào)節(jié)PH,。工藝流程是:廢水---調(diào)節(jié)池---絮凝池(加硫酸亞鐵和PAM)---初沉池---兼氧池---活性污泥曝氣池---二沉池---清水池---出水,。目前的二沉池COD在400-600。我想問(wèn)下大家以現(xiàn)在的工藝流程COD最低能壓到多少,?如果要壓到80以下的標(biāo)準(zhǔn)該怎么做,,或者現(xiàn)在的工藝流程是否有問(wèn)題,該怎么解決,?本人才接觸水處理行業(yè),,請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的印染污水處理大牛指導(dǎo),或者發(fā)站內(nèi)消息留下聯(lián)系方式具體咨詢,。

  • 超濾 反滲透處理印染廢水

    紡織印染行業(yè)是我國(guó)工業(yè)的重要組成部分,,廢水量大,約占工業(yè)廢水排放量的35%,。印染廢水水量大,,有機(jī)污染物含量高,堿度和ph值變化大,,水質(zhì)變化大;可生化性差,,廢水bod5/cod值一般在20%左右;色度高,有時(shí)超過(guò)4在印染工業(yè)中,,pva漿料和新型添加劑的使用,,使廢水中難降解有機(jī)物含量高。大幅增加,。 1 膜工藝介紹 膜廢水的再利用主要包括"超濾膜反滲透膜"的工藝流程,。超濾(UF)是一種壓力驅(qū)動(dòng)的膜分離方法,其可以將顆粒物質(zhì)與流體和溶解的組分分離,。超濾膜的典型孔徑為0.01~0.1μm,,對(duì)細(xì)菌和大多數(shù)細(xì)菌、膠體,、淤泥等具有很高的去除速率,。反滲透(RO)預(yù)處理是將污染問(wèn)題轉(zhuǎn)化為超濾,超濾或MBR處理,。采用UF或MBR作預(yù)處理后,,不僅減少了污染。RO仍然需要考慮許多因素,,例如膜元件的選擇,、布置和操作的經(jīng)濟(jì)性。由于每個(gè)膜模塊的精度不同,,為了使設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行穩(wěn)定,,源水質(zhì)的要求也是嚴(yán)格的。超濾分子量為10000-50000道爾頓,,最大過(guò)濾精度為0.1-0.2%m,,納濾膜組件分子量為200-2000Doyle時(shí)間,反滲透截留分子量約為50道爾頓,。 2

  • 求助 如何降低廢水的COD和含鹽量?

    蔬菜加工廠用20t/hr超濾處理水加氯化鈉攪拌溶解后(鹽度9左右) 浸泡蔬菜,,8-10小時(shí)后將浸泡蔬菜的鹽水抽提到鹽池(容積50m3)加鹽配比后再次使用,,5-7天后 就要將多次浸泡過(guò)蔬菜的氯化鈉溶液排放,要處理的就是這些水了,。 用戶一:測(cè)得COD=337mg/L ,;SS=189mg/L; 全鹽量=4075mg/L (處理量5.0t/hr)用戶二:測(cè)得COD=395mg/L ;SS=529mg/L; 全鹽量=10032mg/L (處理量1.0t/hr) 要求按照<<污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996>>中一類標(biāo)準(zhǔn) COD< 100mg/L ;SS< 70mg/L 和《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中全鹽量<1000mg/L 處理,, 應(yīng)采用何種工藝 ,,望各位大俠指教!

  • A/O MBR 系統(tǒng)處理印染廢水的研究

    隨著印染工業(yè)的迅速發(fā)展, 染料的品種和數(shù)量不斷增加, 我國(guó)印染廢水排放總量達(dá)5.5 ×108 t /a,治理率僅為64%,。紡織印染廢水的處理難點(diǎn)是: ( 1)COD 高, 可生化性差; ( 2) 色度高,、成分復(fù)雜、脫色難度大,。隨著染料工業(yè)的發(fā)展和后整理技術(shù)的進(jìn)步, 新型助劑,、染料、整理劑等難生物降解的有機(jī)物在印染行業(yè)被大量使用, 致使印染廢水中的COD 增高,、BOD/COD 更低, 采用傳統(tǒng)印染廢水處理工藝, 其出水指標(biāo)難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),。因此就需要開(kāi)發(fā)出比較先進(jìn)、費(fèi)用較低而處理效果好的處理工藝〔1~3〕,。本實(shí)驗(yàn)主要是對(duì)印染廢水的生物處理進(jìn)行改進(jìn), 在核心單元———氧化池中引入膜組件, 組成一體式MBR 系統(tǒng), 省去了傳統(tǒng)生物處理依靠重力的固液分離系統(tǒng), 減小了基建投資〔4〕,。同時(shí)為提高印染廢水的可生化性, 利于后續(xù)MBR 的處理, 在好氧MBR處理單元前加入了厭氧水解酸化單元, 組成了一體式厭氧水解酸化— 好氧膜生物反應(yīng)器(A/O MBR)處理系統(tǒng), 經(jīng)處理后可使印染廢水實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。1 實(shí)驗(yàn)1.1 實(shí)驗(yàn)用水及活性污泥來(lái)源實(shí)驗(yàn)在陜西咸陽(yáng)華潤(rùn)印染有

  • 關(guān)于印染廢水的生物脫色,?

    最近接了一個(gè)印染廢水的工程,水量6000方一天,,COD2000,,色度800倍。出水要求COD400,,色度40倍(就是40倍)接管?,F(xiàn)在污水處理設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但是污泥量很大,,每天干污泥在15方左右?,F(xiàn)在甲方要求新的工藝在滿足出水要求的同時(shí),每天的干污泥產(chǎn)生量不超過(guò)6方?,F(xiàn)在我們想了兩個(gè)工藝:生物脫色或者電絮凝脫色,。不知道大家有沒(méi)有相關(guān)的資料。

  • pH超12、COD超1000的印染廢水如何處理,?

    最近在做一個(gè)印染廢水處理廠的調(diào)試,,進(jìn)水水質(zhì)12左右,COD1200左右,,采用預(yù)加酸(硫酸)調(diào)pH值至7~8左右,,再進(jìn)調(diào)節(jié)池(兼有沉淀池作用),,然后厭氧+接觸氧化,最后混凝沉淀出水,。由于pH值過(guò)高,,需加很多酸,導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用其高(單加酸就1.8元左右),,且后續(xù)生化系統(tǒng)微生物一直難以培養(yǎng)起來(lái),出水一直不達(dá)標(biāo)(COD,、色度都不行),。請(qǐng)各位前輩、大俠提提建議,,有何方法可改良改良,,不勝感激!,!

  • 芬頓法處理印染廢水COD沒(méi)作用,哪里出了問(wèn)題呢

    這兩天我在做芬頓法去除COD試驗(yàn),,試驗(yàn)原水為曝氣池出水,,COD在500左右,按照資料的說(shuō)法COD去除率最高能達(dá)到70%左右,。我按照資料上的方法做了幾次試驗(yàn)之后發(fā)現(xiàn)COD并沒(méi)什么降低,,但是澄清和去色效果還是很不錯(cuò),我想問(wèn)下大家在哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題,。具體試驗(yàn)方法如下:在1000ml燒杯中加入1000ml原水,,用硫酸或鹽酸調(diào)節(jié)PH到4在酸性環(huán)境下反應(yīng),加入900mg硫酸亞鐵和1.5ml雙氧水,,攪拌反應(yīng)30分鐘,。30分鐘之后用氫氧化鈉調(diào)節(jié)PH至10以終止反應(yīng),靜止沉淀后測(cè)上清液的COD,。

  • 求助 印染助劑廢水的調(diào)試

    想我跪求 征集大家的意見(jiàn) 我現(xiàn)在正調(diào)試一的印染助劑廢水的項(xiàng)目 次工程采用的工藝是 調(diào)節(jié)沉淀池+SBR 剛開(kāi)始引進(jìn)生活污水廠的污泥 在第一天污泥有略微增長(zhǎng)外 以后污泥不再增加 而且 出水越來(lái)越差,, 我懷疑是污泥大部分死,第一池水處理完后 水有些發(fā)綠色,,現(xiàn)在可好 成了乳白色 廢水本身就是乳白色 現(xiàn)在SV連5 都不到 哪個(gè)大蝦能告訴我 該怎么辦 先在是一池水暴氣24小時(shí)

  • 印染廢水處理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 求救

    我們公司用生物接觸氧化法處理印染廢水,,硫性染料,以前用鹽酸中和,,但是考慮經(jīng)濟(jì)性,,現(xiàn)在改用硫酸,已經(jīng)兩個(gè)月了,,但是最近發(fā)現(xiàn)處理后的水比以前的水變酸了,,有人幫我解釋并解決一下嗎,?急!?。,。?/p>

  • 水質(zhì)COD:7000 BOD:1000左右化工廢水怎么處理啊,?

    我現(xiàn)在在做一個(gè)化肥廠的污水工程,,水質(zhì)比較特殊COD:7000 BOD:1000左右。有什么好辦法嗎,?已經(jīng)屬于特種工業(yè)廢水了吧,?有什么好的工藝嗎?去各位大俠支招??!謝謝 希望能給出具體的工藝》謝謝大家

  • 印染廢水生化出水COD300 色度200倍

    印染廢水生化出水COD300 色度200倍,如何做到COD50左右,色度10倍以下,,且工藝必須簡(jiǎn)單,,噸水成本1.2元左右,誰(shuí)有什么好的技術(shù)沒(méi)有

  • (求助)AO MBR處理低濃廢水,,出水COD超標(biāo)

    MBR處理出水COD4月以前在30左右,后面一直攀升到100左右,,進(jìn)水量13方/h,,進(jìn)水COD3400,氨氮89,。出水氨氮0,,硝化池ph7.4,溫度34,,mlss5400,。一直找不到原因,各位技術(shù)大大是否遇見(jiàn)過(guò)COD超標(biāo)的情況

  • 印染廢水處理技術(shù)討論(出水COD<60)

    目前江蘇省要求所有印染企業(yè)的直排廢水的出水指標(biāo),,為COD《60mg/l,,而目前一般企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)為100mg/l。為了能保證廢水處理出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,,我們對(duì)某些印染企業(yè)的廢水進(jìn)行了取樣分析并做了小試,,如用高級(jí)氧化(臭氧)氧化后發(fā)現(xiàn)COD基本沒(méi)有什么效果,如用活性炭吸附,,原水在COD在110的時(shí)候只能達(dá)到吸附20%,,即出水80mg/l,。不知道大家有沒(méi)有做過(guò)這種廢水的成功案例。希望大家能就這方面的技術(shù)進(jìn)行討論討論,!

  • 印染廢水處理技術(shù)及經(jīng)典工程 pdf版

    印染廢水處理技術(shù)及經(jīng)典工程 pdf版

  • 請(qǐng)教如何降低陶瓷廢水COD

    大家好,,請(qǐng)教下高人,如何降低陶瓷廢水中的COD,,用絮凝去除SS很有效,,但是COD降低不明顯,后來(lái)又用粉末活性炭,,COD降低得還是不多,,原水COD兩百多要求降低到110以下,水量一小時(shí)最大5噸,,高人幫幫忙啊,怎么處理???

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