小弟剛接觸氧化溝,,對工藝不太了解,。近期在運行中出現(xiàn)了各種問題,希望大家多多幫忙,。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝,?),設計處理量為4萬立方每天,,分兩個池子,,現(xiàn)在總曝氣量在1200立方每小時,,,實在處理量為26000左右。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學除磷,,經兩個二沉池出水,。由于近段時間下雨,進水濃度COD經常低于100,、氨氮20左右,,出水COD12左右、氨氮2左右,、總磷1-3,。出水ss與總磷比之前升高比較多。由于運輸?shù)膯栴},,現(xiàn)在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%),。由于廠區(qū)排水標準為一級b,ss與總磷比較危險,。廠區(qū)正常進水COD150-250,、氨氮25-30、磷3-5.1,、為什么兩個池siv一直在上升,,之前在70左右,現(xiàn)在到140,?2,、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒?3,、是否負荷太低造成污泥解體,,造成ss、與總磷偏高,?3,、風量控制在多大比較合適?氧化溝曝氣不均,,有部分曝氣管損壞,,好氧在線do值一直在0.2左右,。兩池最多供氧量各為800立方每小時。4,、廠區(qū)投加聚合氯化鋁除磷的
污泥發(fā)生膨脹,,沉降比98%,,污泥結構松散。有機份65%,。絲狀菌申出明顯 ,,進水COD260mg/l,氨氮55mg/l,,P 4.5mg/l 氧化溝污泥濃度5500mg/l,,每日排泥60噸80%,溶解氧控制在2.5mg/l左右,,出水COD,、氨氮、總氮,、總磷達到一級A,, 問題水量變大時,二沉池泥水不分離,,跑泥嚴重頻繁,,一般發(fā)生在夜間。加強排泥,、污泥回流全部開啟,,投加聚合鋁效果均不見好轉。請各位幫忙想想辦法,。
二沉池局部跑泥應對措施
本帖最后由 yanyang98 于 2013-7-23 17:15 編輯 我們一直都是化工廢水,,丁腈橡膠廢水,我們是一個A池,,兩個O池,串聯(lián),,A池的水直接就進O池了?,F(xiàn)在好氧池的SV30只有15左右,而且上層很渾濁,,放置一段時間后量筒底部的污泥還會浮到最上層,。平時進水的COD在800左右,前幾天進水COD只有300-400,,不知道時不時絲狀菌
原水為皮革廢水,預處理后,,經8-10h預曝氣,進入A/O系統(tǒng),,現(xiàn)目前情況是系統(tǒng)硝化正常,,出水氨氮為0,COD偏高300左右,,前段時間二沉刮泥機損壞,,跑了很多泥,現(xiàn)在修理好后,,跑泥現(xiàn)象還是不斷,!O池溶氧2-5左右,污泥濃度2000,,容積負荷0.46kgCOD/(m3.d)由于車間水量較多,,所以現(xiàn)階段是高負荷進水,好氧池出現(xiàn)大量的泡沫,,尤其在末端,,看來有灰褐色的,氣泡比較大,,泡沫上黏帶著少量污泥,,現(xiàn)在導致二沉能看到很多氣泡,把污泥帶出來,,反硝化是挺強烈的,,二沉停留時間8h左右,回流比1:1,好氧池容積3700,、A池容積750m3,!大神們幫忙看看這是怎么回事?,?該如何解決,!
隨著氣溫逐漸的升高,,咨詢二沉池跑泥的小伙伴越來越多,二沉池跑泥,,從系統(tǒng)運行來講,,我們習慣的思維認為是二沉池存在問題,因為漂出的活性污泥來自二沉池出水,,其實,,就其問題產生的部位,10%的可能性是來自二沉池本身,,而90%的可能性是來自曝氣池,!本文將介紹一下二沉池污泥上浮及跑泥的原因及對策!
本帖最后由 一江春水向東流 于 2013-11-13 14:34 編輯 二沉池跑泥剛好被環(huán)保局取樣了,怎么辦?化驗結果COD1900 靠,運氣差.不知道會怎么處罰
首先說明下,,我們公司處理的啤酒的啤酒廢水,,水量11000M3/D,出水水質是國家一級排放;情況如下:采用工藝是旋轉格柵--初沉池--UASB--推流式曝氣池--二沉池--清水池--排放由于4周天前,,由于UASB 其中有一個反應器維修,,所以就限制了厭氧的進水,處理不了的水(包括高濃水,,COD 5000mg/l左右)就進好氧曝氣池,,這樣一來導致好氧曝氣池負荷驟增,MLSS達到8000mg/L,SV也在80-90,不過通過加大排泥量,,維持曝氣池中部DO的穩(wěn)定,,二沉池出水一直還不錯;但是一周前厭氧反應器維修完畢,,投入使用,,所有的污水都進厭氧,厭氧處理過后再進好氧,,好氧的負荷一下子就降下來了,,曝氣池的MLSS 依然很高,SV倒有下降的趨勢,,微生物鏡鑒出現(xiàn)大量輪蟲,,鐘蟲幾乎沒有,另有較多草履蟲和個別顫蚯蚓,;這是二沉池的出水開始變差,,有小絮粒在出水堰處隨水流出,5天前,,更是出現(xiàn)了大量的黑色浮泥,,飄滿了二沉池;當時處理的方法是減小二沉池進水,,加大回流,,加大排泥量,情況慢慢得到好轉,,出水跑泥現(xiàn)象還是比較嚴重,后來直接在二沉池的倒流桶里加 聚合氯化鋁,,實際上二沉池的進口處我們
急急急!二沉池漂浮死泥多,,請高手指點?。”救怂谝患覐U紙造紙的污水廠(正在改造厭氧池和高級氧化池,,未投入使用),,污水廠設計處理能力10000方/天,,污水廠現(xiàn)在進水量在2000m3/天,,初沉池出水COD大概2000mg/L,初沉池出水直接進好氧池處理,好氧池出水COD大概80mg/L左右,,好氧池污泥濃度2.5-3.0g左右,,污泥沉降比30-40%左右,溶解氧控制在3.0mg/L,采用射流式曝氣,,曝氣裝置安裝在距離池底大概1米高的地方?,F(xiàn)在存在的問題就是,在二沉池池面嚴重存在漂浮的死泥,,請高手支招解決,!注:推測是好氧池污泥老化,污泥齡太長
二沉池跑泥現(xiàn)的應對措施
AAO工藝(厭氧-缺氧-好氧工藝)是污水處理中常見的一種生物處理技術,,主要用于降解有機物,,提高污水中的生化需氧量(BOD)和化學需氧量(COD)的去除效率。在AAO工藝運行過程中,,可能會出現(xiàn)“跑泥”現(xiàn)象,,即污泥流失,這會影響污水處理效果和后續(xù)設備的正常運行,。 污水處理廠AAO工藝跑泥,,如果是二沉池跑泥,說明污泥已發(fā)生一定程度的老化,,活性已很差,,出水帶出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥負荷過低引起的,。 應對污水處理廠
帶式脫泥機,脫泥過程中,,泥從履帶的縫隙中被擠壓出來.泥的絮凝效果還是不錯的,。關鍵就是"泥從履帶的縫隙中被擠壓出來"這個是什么問題,藥劑的量也沒改過,,原先都是沒問題的,,設備也沒動過.請教中!,!
本廠位于北方地區(qū),,采用工藝為傳統(tǒng)活性污泥法,目前出現(xiàn)的問題是:二沉池悶渾,,有大量小泥粒不下沉二懸浮狀態(tài),,池表面漂有多量散碎泥沫子,,出水變差,濁度升高,。 本廠工藝參數(shù):生化池溶解氧經現(xiàn)場檢測為適中,、污泥濃度2700左右、回流比65%,、剩余比為1%,、污泥齡為10天、F/M長期低于0.1,、碳氮比值波動變化,。 入廠水COD=250左右、氨氮=50左右,、PH=7.3,、總氮稍高于氨氮、總磷=3,、懸浮物=60,; 出廠水COD=50、氨氮28,、總磷=0.7,、PH=6.7、總氮=35,、濁度=2.0,、懸浮物=10.(單位均為㎎/L)首先是SV30值5分鐘測量時均偏高(大于90)、30分鐘均有高有低,、SVI均偏高,;即使SV30=20%時,其SVI也達到98,;SV30=70%時,,SVI達到200;經分析:泥絮凝性差,、蓬松、壓縮差,、導致二沉池沉降效果變差,,二沉底泥SVI值近期也上升,形成惡性循環(huán),,本人判斷其根本還是在生化池出現(xiàn)問題,,泥散碎是主因。對于入廠水質:判斷沖擊的可能性較小,。還有個疑問加是:為什么一到冬季或春季,,泥會變得蓬松,。目前情況趨勢嚴重,二沉池沉降效果不好,,池
我公司的帶式壓濾機在對污泥進行壓濾時,,老是從兩邊跑泥!,!更換了絮凝劑,,可是用少了照舊,用多了成本增加,,出泥效果也不是很好?。≌埥探鉀Q之法??!
說明:1,、工藝:旋流沉砂——改良式奧貝爾氧化溝——二沉池——砂濾池——次氯酸鈉脫色。設計日處理水量2萬m3/d,。兩座氧化溝,,兩座二沉池。目前調試一座氧化溝與一座二沉池,。2,、目前處于調試期間,5月10正式調試,。 目前進水COD:200~500mg/l,,氨氮:20~30mg/l,昨天進水量4000m3/d,。昨晚8點開始進水量提高到:5000m3/d,。 二沉出水COD:50mg/l左右,氨氮:4mg/l 氧化溝好氧有兩圈,,MLSS:內圈(6000~7000mg/l),,外圈(4000~5000mg/l) SV30:內圈(12~14%),外圈(10~12%),。鏡檢:內圈(楯纖蟲
哎,,我發(fā)現(xiàn)就我問題多,就我傻逼,,這回又來麻煩各位行家了,。 我的IC罐子是直徑9米,高15米的罐子,?;亓鞴奘侵睆?米高7米,。去年的 時候一直運行正常。進水7000左右,,出水1100左右,。過年停產,一直打回流50方每小時,,正常運行的時候我們控制的是100方每小時,。春節(jié)過來之后,厭氧溫度降至20度,。然后我們開始進水,。一開始進的是4.5噸每小時。后來慢慢加到之前的7.5噸每小時,,都是24小時進水,,運行了4至5天后塔罐溫度升至25度。(去年正常情況下我們的罐子溫度在32度左右,。)然后就出現(xiàn)了出水帶泥的現(xiàn)象,。而且出水斷斷續(xù)續(xù)的,突然之間就不出水了,,然后呼啦一下,,出水都來了。經檢查:三相分離器出水口的水做個SV30竟然有30%,。出水取上清液cod還在1100左右,,4個回流管都反應強烈,里面的氣泡聲音挺大(不過去年主要就2個回流管聲音比較大),。去年三相分離器出水主要在一個一個三相分離器口那里出,,今年沒跑泥的時候也主要從那個口出,但是跑泥之后,,那個口就不出水了,。整個過程我都嚴格控制了PH,防止酸化,,目前PH在7.5左右,。 現(xiàn)在我將進水又調回至7噸,同時將回流縮小至50方,。(回流一跳回
某造紙廠IC厭氧塔跑泥原因分析