印染廢水處理的一大難題,舊的生化法在脫色方面一直不能令人滿意,。此外,,PAV等化學(xué)漿料造成的COD占印染廢水總COD的比例相當(dāng)大,但由于它們很難被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%,。針對上述問題,,國內(nèi)外都開展了一些研究工作,主要是新的生物處理工藝和高效專門細(xì)菌,,以及新型化學(xué)藥劑的探索和應(yīng)用研究,。其中具有代表性的有:厭氧-好氧生物處理工藝、高效脫色菌和PVA降解菌的篩選與應(yīng)用研究,、光降解技術(shù)研究,、高效脫色混凝劑的研制等。印染廢水處理單元的選擇系列(1)調(diào)節(jié):對水質(zhì)水量變化大的廢水,,調(diào)節(jié)池應(yīng)考慮停留時間長些,。一般情況下后續(xù)處理單元為水解酸化或厭氧處理時,調(diào)節(jié)時不應(yīng)采用曝氣方式攪拌混合,。(2)混凝反應(yīng):廢水中含疏水性染料較多時,,混凝反應(yīng)工藝放在生化前面,以去除不溶性染料物質(zhì),,減輕后續(xù)生物處理的負(fù)荷,。印染廢水的常用處理方法可分為物理法、化學(xué)法與生物法三類,。物理法主要有格柵與篩網(wǎng),、調(diào)節(jié)、沉淀,、氣浮,、過濾,、膜技術(shù)等,化學(xué)法有中和,、混凝,、電解、氧化,、吸附,、消毒等,生物法有厭氧生物法,、好氧生物法,、兼氧生物法。
印染廢水脫色的處理方法
我公司目前的廢水水質(zhì)情況是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至還不到 水量每天3000T運(yùn)用的工藝是物化+酸化+生化 在物化前的調(diào)節(jié)池中運(yùn)用強(qiáng)堿強(qiáng)曝氣現(xiàn)在還是不減少那位高手能指點(diǎn)下
我在實(shí)驗(yàn)室用UASB+好氧流化床處理自配的染料廢水,,進(jìn)水COD在1000mg/L左右,,處理效果不是很好,不能達(dá)標(biāo),,而且最近好氧流化床上部出現(xiàn)白色泡沫,,請問是怎么回事呢?另外,,我覺得我的厭氧段的污泥量不夠,,怎么給厭氧反應(yīng)器補(bǔ)泥呢,以前我是直接加進(jìn)去,,可是一般是加多少第二天就跑多少,,有人說先在小容器中用最優(yōu)條件培養(yǎng)一段時間厭氧泥,之后在投加,,那么培養(yǎng)厭氧泥的最優(yōu)條件是什么呢,?
最近考慮一個印染廢水 工藝如下進(jìn)水 曝氣池,加藥 1沉池沉淀 然后 進(jìn)入1號生化池-接著用泵打到2號生化池 然后進(jìn)入2號沉池 氣浮進(jìn)管網(wǎng) 2號沉淀池活性污泥回流至1號生化池,。
小的新人,,求教各位大俠:滌綸廢水的處理,我們采用的方法是 混凝沉淀+AO生物膜法+混凝沉淀+過濾,。1.向別的項(xiàng)目學(xué)習(xí),,他們在工藝的最前邊加有三個玻璃鋼罐。不知道是做什么的,,不像冷卻塔,。2.O池是生物填料,要考慮消泡措施嗎
稱取0.5g不同炭化溫度下的炭素于100mL磨口錐形瓶中,,加入100mL印染廢水,,在振蕩器上于120r/min、25℃下振蕩30min,過濾,測其吸光度值,。炭化溫度從400℃升高至800℃,,脫色率逐漸增大,其原因是在炭化過程中,,花生殼中的纖維素和木質(zhì)素分解,,產(chǎn)生脫水、脫酸等反應(yīng),,并形成芳核間的結(jié)合,隨后脫氫,,大量芳核直接結(jié)合,,形成二維平面結(jié)構(gòu),同時結(jié)合上-CH2-,形成三維立體結(jié)構(gòu),,形成了發(fā)達(dá)的孔隙,,使炭化后的花生殼炭素具有吸附性。炭化溫度再繼續(xù)升高到900℃,,其脫色率反而下降了,,原因是溫度過高,使花生殼中的纖維素碳化結(jié)節(jié),,阻礙了孔隙的形成,。故炭化溫度選擇800℃。炭化時間從30min延長至150min,所得產(chǎn)品對印染廢水的脫色率逐漸增加,,當(dāng)超過150min后,,脫色率隨著炭化時間的增加而減小,脫色率在150min處達(dá)到最大,,此時,,花生殼中的大部分非炭成分和碳水化合物已經(jīng)去除,形成了一定數(shù)量的微孔結(jié)構(gòu),。故炭化時間選擇150min.從炭化后的花生殼炭素脫色率可以看出,,未經(jīng)過任何處理的花生殼炭素的脫色率很低,原因是花生殼炭素還沒有形成發(fā)達(dá)的細(xì)孔結(jié)構(gòu),,部分細(xì)孔堵塞,。為了提高
采用動態(tài)微電解/水解酸化/好氧生化法為主體的工藝處理印染廢水。 工程運(yùn)行結(jié)果表明:進(jìn)水 CODCr 為2 160.0 mg/L,,BOD5 為 613.0 mg/L,,SS 為 310.0 mg/L, 色度為 560.0 倍,, 氨氮為 38.0 mg/L 時處理后出水的 CODCr 為64.5 mg/L,,BOD5 為 18.6 mg/L,SS 為 11.8 mg/L,色度為 35.1 倍,,氨氮為 5.1 mg/L,,可達(dá)到 GB 4287—1992《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)要求。
水量12000m3/d,水質(zhì)COD:2000mg/l,BOD:500mg/l,,色度:500倍,,需要達(dá)到行標(biāo)2級,外排市政管網(wǎng),。個人對于水解酸化+接觸氧化 及 UASB+SBR間猶豫,。
我現(xiàn)在在一家環(huán)保公司下屬的一家制染公司的污水處理站做調(diào)試工作。該公司處理的廢水主要是布匹退漿廢水,,因含有大量PVA,,使該類廢水極其難處理。我所在的污水處理站所采用的是水解酸化+接觸氧化法處理工藝,。 調(diào)試期間我也曾到其他同類行業(yè)污水處理站參觀過,,他們采用的工藝和我所采用的工藝基本相同,但是我所在的處理站的污水處理效果卻不如他們的好,,請問該方法處理該類廢水的時候,,水解酸化池停留時間最低需要多長時間,才可以確保后續(xù)處理的接觸氧化有好的處理效果,? 請高手指點(diǎn)~?。?!該廠污水排放量為200方/天,,那么請問相應(yīng)的水解酸化池需要建多大?需要何種類型的進(jìn)水方式進(jìn)水才可以確保有足夠的停留時間呢,? 謝謝,!
新型的膜系統(tǒng)——生化處理回用水清潔生產(chǎn)工藝
我實(shí)驗(yàn)室在做印染廢水的深度處理實(shí)驗(yàn),用臭氧的高級氧化技術(shù),。我想買3g/h,,或者5g/h的臭氧發(fā)生器,諸位看是否夠用了,?打電話尋問了一些廠家,,便宜的1250,貴的要3500,。相差的太大了,,心里沒底,。不知道大概能花多少錢就能買到性價比比較高的產(chǎn)品。對功能的要求不高,,能調(diào)節(jié)流量即可,,最好自帶空氣泵,關(guān)鍵是要耐用,,至少要撐到我做完實(shí)驗(yàn)再壞,。
印染廢水是極難處理的工業(yè)廢水之一。這類廢水具有顏色深,,COD,、BOD值較高,組成復(fù)雜多變,排放量大,分布面廣,,難降解等特點(diǎn),。1.活性炭:活性炭表面及內(nèi)部都有細(xì)孔,具有很大的比表面積,,可以有效去除廢水中的活性染料、堿性染料,、偶氮染料,。
是從別處收集來的
零價鐵處理廢水
各位前輩們,關(guān)于活性污泥法處理印染廢水的節(jié)能問題,,怎樣降低成本,,大家有何高見?請指教,! 我們是物化+生化處理法,,除了原材物料這一塊,那有什么途徑能降低處理成本呀,?謝謝.........
印染廢水處理方面技術(shù)交流可加QQ369534199
圖紙簡介: 某印染廠廢水處理達(dá)到回用,,用于廠區(qū)綠化,洗車等,。 投稿網(wǎng)友: toyewei1234 上傳時間: 2013-04-29 圖紙
絲光是將織物在氫氧化鈉濃溶液中進(jìn)行處理,,以提高纖維的張力強(qiáng)度,增加纖維的表面光澤,,降低織物的潛在收縮率和提高對染料的親和力,。絲光廢水一般經(jīng)蒸發(fā)濃縮后回收,由末端排出的少量絲光廢水堿性較強(qiáng),。 針對印染絲光廢水處理的問題,,本文著重介紹一下印染廢水的相關(guān)情況及其處理方法。 印染廢水的處理
處理印染廢水
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